1987年4月31日,上海船舶工业公司副总经理黄萃功、沪东造船厂厂长李庆科同联邦德国哈帕格·劳埃德航运公司签订承造2700箱集装箱合同。按技术协议书要求,船东选用苏尔寿7RTA84EB型船用低速柴油机为该船主动力装置,船舶总公司指令由沪东造船厂与上海船厂联合生产。上海船厂提供该机的图纸、技术资料,沪东造船厂负责制造。两厂随即派技术人员赴瑞士苏尔寿公司工作,从多种RTA84型柴油机图纸中选择符合2700TUE冷风集装箱船主机特性的图纸,以及EB装置、电子调速器、SBC7-1E特殊遥控系统、轴向减震器等有关部件图纸,选用5000余张图纸,还和该公司专家进行71次专题讨论,将瑞士的技术标准转化为中国标准,根据上海制造设备条件,确定可行的施工方案。
在制造过程中,工厂及时采取技术措施,针对制造难度,设计制造D310型低速大力矩水力测功器,新设计适于该机总装试车平台,设计制造用以降低基础比压的公共平台,改装和移装了125吨行车。在铸造、焊接、加工、装配及吊运等各个环节都严格组织工艺试验和技术攻关。
7RTA84型柴油机最大尺寸部件是机座。机座宽4.5米,长12.68米,而机座尺寸超出了日本东芝龙门数控镗铣床工作台面和有效行程。为克服工件长度大于工作台行程难题,工厂采用了超大型刀盘,以补机床工作台行程不足,从而解决了铣削机座大平面的难题。当镗主轴承孔时,工厂采用了角尺镗头镗轴承孔工艺,用角尺镗头由第一只主轴承孔镗至最后一只轴承孔前,把角尺镗头转180°,再镗最后一只主承轴孔,以补工作台行程不足。
鉴于7RTA84-EB型柴油机整机重达1040吨,再加柴油机100%负荷运转时的往复力矩,经计算,该机将传给试车台基础的承压力高达20吨/平方米。由于沪东造船厂现试车台基础是50年代设计,当时只考虑万匹马力柴油机试车之用,它只能承压8~10吨/平方米,这与7RTA84EB柴油机要求差了近一倍以上。工厂为解决这个特大难题,工程技术人员和有关领导经分析、计算、研究,提出了把1040吨柴油机安装在一个特制的、金属结构的公共机座上。并24小时定时进行测量试车台基础动态,随时调整好整机水平,使柴油机机座主轴承各孔同心度和曲轴保持正常直线度。在总装配和试车振动的5个月时间里,试车台基础下沉约17毫米左右,由于采取了“它倾斜、我调整,它下沉、我调整”的技术措施,再加上7RTA84柴油机有良好的刚性,使柴油机在试车台位上始终保持正常技术状态。
1989年5月18日,7RTA84-EB机顺利动车,至5月底完成平台交货试验,受到船东、苏尔寿公司及联邦德国船级社(GL)的好评。
该机主要性能指标:气缸数7,气缸直径840毫米,活塞行程2400毫米,相应转速85转/分,最大合同持续功率21315千瓦(29000马力),相应转速82转/分,平均有效压力15.4公斤力/平方厘米,燃油消耗率120.2克/马力·小时。
按照出厂试验大纲考核证明:上海船厂、沪东造船厂两厂联合制造的7RTA84EB型柴油机,设计是正确的,制造质量、装配质量是一流的,经过110%超负荷的考验,各项性能指标都达到了苏尔寿柴油机设计指标,“柏林快航号”交付船东航行后,主机运转正常,十分可靠,船东满意。